1、针对316/415双金属机械复合管环焊缝内腐蚀泄漏的问题,配制酸洗钝化液(25%_3+5%+70%_2)对其进行酸洗钝化,并利用形貌观察、电化学试验、点腐蚀试验等对酸洗钝化前后焊接试样的耐蚀**进行对比研。针对异种金属焊接接头成分、物理化学**能等差异较大、组织分布不均匀、**能较差等问题,本课题提出了异种金属超声辅助焊接方法,利用超声波在液体中具有声流、空化等非线**效应,研究了超声振动对316/415异种金属焊接接头组织及**能影响,探讨了其中的理论问题,为解决异种金属焊接痛点提供了新的思路。研究表明:超声振动可细化焊缝晶粒,增大了焊缝熔深和熔宽。
2、利用316/415异种金属进行的普通焊()、超声振动加载于415侧(-415)、超声振动加载于316侧(-316)的焊接及**能试验结果表明,超声振动有利于提高接头力学**能和耐蚀**能,其中普通焊、-415和-316焊接接头的平均抗拉强度分别为613、650和610,焊缝处平均冲击吸收功分别70、88.4、96.3;三组接头的硬度分布趋势基本一致,引入超声振动后,焊缝硬度分布均匀,变化较小;通过研究超声振动对316/415。通过铁水预处理—120吨转炉冶炼—钢包精炼炉(造渣、脱硫、吹氩和喂线)—薄板坯连铸工艺流程生产了管线钢415板卷(:0.04~0.07%、:0.20~0.35%、:1.30~1.45%、:≤0.013%、:≤0.008%、:0.01~0.03%、:0.02~0.04%)。
3、转炉采用高拉碳补吹法控制转炉终点(:≤0.02%),用铝锰铁脱氧,加入量6.0~7.5/,当终点碳低,按照上限配加;当终点碳高,按照下限配加。钢包精炼处理时用低碳锰铁、铌铁和钒铁合金化,并喂入铝线和硅钙线,连铸采用全程氩封保护等工艺措施,成功开发了管线钢415。试验结果表明,化学成份设计合理,最终确定的冶炼工艺满足薄板坯浇铸工艺,连铸坯质量指标均达到轧制要求;采用的脱氧合金化工艺可减少非金属夹杂物含量,且尺寸较小,钢中的有害气体含量少,达到同类产品的较好水平;该钢的屈服强度470~520,抗拉强度525~575均达到。
4、粗晶区是焊接接头**能最为薄弱的区域,在高酸**气田服役条件下更为突出。通过焊接热模拟的方法研究了焊接热输入和不同后热处理状态对。针对415管线钢在天然气环境中的_2腐蚀行为问题,研究首先对415管线钢的微观结构和宏观**质进行分析,通过实验的方式,分别进行415管线钢在不同温度、流速以及_2分压下的腐蚀行为研究,为415管。通过失重分析、腐蚀形貌观察、腐蚀产物分析和电化学测试等方法,对油库常用金属材料低碳钢235、管线钢415和压力容器钢16暴露在湛江实际真实大气环境中180的初期腐蚀行为进行研究。